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2.效益分析
該造紙廢水處理項目的運行費用為每噸廢水1.55元,其中電費1.057元,化學品0.41元,人工0.08元。系統穩定運行后,COD5.3t、NH3-N0.13t、SS4.5t、BOD52.15t逐年減少,大大減少了水污染,促進了區域經濟協調發展,改善了生態環境。
5.結論污水處理系統運行表明,改進后的氧化溝混凝沉淀工藝操作簡單穩定,產量7LTkN,處理。出水水質符合《制漿造紙工業水污染物排放標準》 (GB 3544-2008)的要求。
此外,還介紹了一種新的污水處理方法——一體化膜生物反應器工藝處理技術。該技術將厭氧/好氧工藝和膜生物反應器膜生物反應相結合,相輔相成,是未來城市污水處理的主要發展方向。該系統由膜組件、缺氧區、管道系統和自動控制系統組成。作者對工業污水進行試驗后,按照國家環保局要求的標準進行測定,試驗結果主要包括:
(1)化學需氧量去除效果。在不同的膜通量變化環境下,結合多項試驗,可以看出化學需氧量的去除效果有所變化。例如,當膜通量為20L/(m2?H)、化學需氧量處理;當不同膜通量下產水小于22毫克/升時,一體化膜生物反應器具有穩定的化學需氧量去除能力。
(3)反硝化速率反硝化速率是指每天每單位活性污泥反硝化的酸式鹽量。脫氮率與溫度等因素有關,典型值為0.06 ~ 0.07 g NO3-n/gmlsvss× d. (4)缺氧區溶解氧的脫氮率應盡可能低,*好為零,這樣反硝化菌可以“完全”脫氮,提高脫氮效率。然而,從污水處理廠的實際運行情況來看,缺氧區溶解氧仍難以控制在0.5毫克/升以下,從而影響生物脫氮過程,進而影響出水總氮指數。(5) ⑤BOD5/TKN由于反硝化菌在分解有機物的過程中脫氮脫氮,進入缺氧區的污水中必須有足夠的有機物,以保證脫氮的順利進行。目前,許多污水處理廠配套管網建設滯后,進水BOD5低于設計值,而氮磷指標等于或高于設計值,使得進水碳源不能滿足碳源脫氮的需求,也導致出水總氮不時超標的情況。
厭氧區應保持較低的溶解氧值,以更有利于厭氧細菌發酵產酸,從而使聚磷細菌更好地釋放磷。此外,溶解氧的減少更有利于降低易降解有機物的消耗,從而使聚磷細菌能夠合成更多的PHB。但是好氧區需要更多的溶解氧,更有利于聚磷細菌分解儲存的PHB物質,獲得能量吸收污水中溶解的磷酸鹽,合成細胞聚磷。只有厭氧區溶解氧控制在0.3毫克/升以下,好氧區溶解氧控制在2毫克/升以上,才能保證厭氧釋磷和好氧吸磷順利進行。諸城中天機械有限公司生產污水處理所需的設備。