龍門光機(jī)特點(diǎn):
1、底部為一體式結(jié)構(gòu),內(nèi)部加強(qiáng)筋加多加大高剛性設(shè)計(jì),整體機(jī)械機(jī)構(gòu)采用HT250-300鑄件制造,經(jīng)兩次回火處理,保證長久使用機(jī)床床身不變形。
2、合理超寬立柱設(shè)計(jì),與橫梁接觸面積加大,穩(wěn)定加工中造成的振動(dòng),標(biāo)配高度:根據(jù)機(jī)型大小來定,一般標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型在800-1600MM之間。選配高度:2米以內(nèi),行程不變的情況下,可做定梁式,如高度要求在2米及以上,行程在1500以上可做成動(dòng)梁式,可供客戶選擇。
3、箱形的橫梁設(shè)計(jì),配合雙層助骨強(qiáng)化結(jié)構(gòu),加倍橫梁剛性,加強(qiáng)機(jī)械精度的持久性及加工精度的穩(wěn)定。
4、一體式機(jī)頭,大幅提升結(jié)構(gòu)剛性,有效防止共振及熱變化的影響,強(qiáng)化切削剛性。
5、一體式滑座搭配雙油壓配重,Z軸螺桿及雙對(duì)稱配重油壓缸中心之較佳位置,可排除不平衡力矩產(chǎn)生,確保微量進(jìn)給之確動(dòng)性及長久加工之精度。龍門光機(jī)生產(chǎn)廠家
龍門光機(jī)在工作時(shí)會(huì)出現(xiàn)主軸拉刀不到位現(xiàn)象,經(jīng)排查確定是拉釘破碎造成間隙過大從而使拉刀不到位。
當(dāng)龍門光機(jī)出現(xiàn)主軸拉刀不到位現(xiàn)象,拆卸滑枕護(hù)罩檢查打刀液壓缸與碟簧軸之間的間隙,發(fā)現(xiàn)間隙明顯增大。初步判斷該故障是由以下幾種原因造成的:
1.四瓣形的拉爪松動(dòng)或者內(nèi)部雜質(zhì)多。
2.拉緊的碟簧疲勞有碎裂現(xiàn)象。
3.拉釘損壞。
拆卸主軸進(jìn)行檢查,首先檢查拉緊碟簧有無疲勞碎裂現(xiàn)象,若無碎裂問題;再檢查拉爪和拉釘,從主軸內(nèi)孔中將拉釘和拉爪卸出,若拉爪無問題,而拉釘有碎裂問題。需要注意的是:
1.因拉釘碎裂從主軸內(nèi)卸拉爪和拉釘時(shí)比較困難,不能著急,需要將拉爪外口收縮到適當(dāng)大小后,才能從主軸內(nèi)孔中抽出。
2.外螺紋型四瓣形拉爪是一整套的,包括拉釘和拉爪。對(duì)其一整套進(jìn)行更換,問題可得以解決。龍門光機(jī)生產(chǎn)廠家
數(shù)控銑床光機(jī)主要有床身工作臺(tái)、移動(dòng)式龍門、移動(dòng)滑鞍、鉆銑削動(dòng)力頭、自動(dòng)潤滑裝置及防護(hù)裝置、循環(huán)冷卻裝置、數(shù)字控制系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。滾動(dòng)硬軌副支撐和導(dǎo)向、精密絲杠副驅(qū)動(dòng),機(jī)床具有較高的定位精度和重復(fù)定位精度。
床身系整體式鋼結(jié)構(gòu)件,二次回火處理精加工,動(dòng)靜剛性具佳,不變形。工作臺(tái)面采用鑄造結(jié)構(gòu),平面上有精加工布局合理的T型槽,用于裝夾工件。床身上面,布置T型槽。驅(qū)動(dòng)系采用伺服電機(jī)和精密滾珠絲杠副雙側(cè)驅(qū)動(dòng),使龍門作X軸方向移動(dòng)。床身底面上分布有可調(diào)螺栓,可以方便地調(diào)整床身工作臺(tái)的水平。
在1952年,數(shù)控機(jī)床問世,并成為世界機(jī)械工業(yè)上一件劃時(shí)代的事件,同時(shí)也推動(dòng)了自動(dòng)化的發(fā)展現(xiàn)在,數(shù)控技術(shù)也被稱為計(jì)算機(jī)數(shù)控技術(shù),它采用計(jì)算機(jī),實(shí)現(xiàn)數(shù)字程序控制的技術(shù)這種數(shù)控技術(shù)是利用計(jì)算機(jī)按照事先存貯的控制程序?qū)?duì)設(shè)備的運(yùn)動(dòng)軌跡、外設(shè)的操作時(shí)序邏輯控制功能進(jìn)行控制。
由于采用計(jì)算機(jī)替代原先用硬件邏輯電路組成的數(shù)控裝置,從而讓輸入操作指令的存貯、處理、運(yùn)算、邏輯判斷等各種控制機(jī)能的實(shí)現(xiàn),均可通過計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)完成,所處理生成的微觀指令傳送給伺服驅(qū)動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)電機(jī)、液壓執(zhí)行元件帶動(dòng)設(shè)備運(yùn)行。